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PVA和PTA副产物醋酸甲酯资源化循环利用

来源: 日期:2010-01-25阅读:

项目简介:

醋酸甲酯(MA)在工业中往往以副产品的形式大量出现。在聚乙烯醇(PVA)的生产中,估计每生产1吨的PVA约产生1.68吨的MA,由于其工业用量有限,PVA工厂均将醋酸甲酯水解成甲醇和醋酸循环使用。在精对苯二甲酸(PTA)的生产中,也会产生大量的副产物MA,国内外一般厂家采用MA在系统中循环的方式来试图减少MA的生成,实际上将有相当数量的MA随反应器尾气排放到大气中,或被燃烧掉。

本成果解决了由于醋酸甲酯(MA)水解老工艺水解率低(仅23%)而造成设备庞大、能耗高的技术难题,于2000年12月通过了由福建省科技厅主持的技术鉴定,达到国际领先的技术水平。2000年获得国家发明专利授权(ZL97101306.3)、2001年获福建省科技进步奖一等奖、2002年获福建省王丹萍科技奖三等奖和国家科技部“重点推介项目”。该成果不但开拓了MA催化精馏水解新工艺,而且推动了催化(反应)一精馏(分离)耦合新技术的应用与发展。

技术指标及相关参数:

针对PVA行业,采用该技术后醋酸甲酯单程水解率从23%左右提高≥60~80%(根据不同厂家要求),节能降耗达10~30%(根据不同厂家具体情况);

针对PTA行业,采用该技术后将醋酸甲酯转化为醋酸和甲醇,降低醋酸单耗2.7kg/tPTA,同时产品甲醇含量≥98%,含水量%(wt)<0 .1%;醋酸浓度≥50%,减少大气中有机蒸汽ma排放量≥72%。

推广应用介绍:

在PVA行业推广应用

本成果已在福建纺织化纤集团公司年产3.3万吨聚乙烯醇生产装置中应用,使醋酸甲酯的水解率由原来的23%提高到60%以上,比老工艺节能达30%以上,同时减少设备投资折旧费和催化剂用量,以年产3.3万吨聚乙烯醇(5.5万吨MA)计,总节能降耗达1120万元/年。本成果的环保效益为每年可减少2.58万吨标准煤,相当于少向大气排放1561吨SOx /年、192吨NOx /年、50吨颗粒物/年。其经济与环保效益更为显著。

本成果应用于中石化上海石化公司聚乙烯醇催化精馏改造项目。他们把该成果与瑞士苏尔寿(SULZER)公司的技术进行对比后,决定采用我们的技术成果。目前已经建成并试运行中。

成果已经在福建纺织化纤集团公司年产3.3万吨扩产至6万吨聚乙烯醇生产装置中应用。福建纺织化纤集团公司是本成果的合作单位和首个实施地,几年来已经从成果中获利丰厚,2008年的改扩建工程依然使用本成果。

在PTA行业中推广应用

本成果已成功地应用于PTA生产中MA副产物资源化利用的领域。在翔鹭石化企业(厦门)有限公司PTA装置中,设计并建成一套年处理能力为一万吨MA的催化精馏水解及回收醋酸和甲醇的装置,已于2005年11月取得投产成功。2005年11月正值盛华仁副委员长在厦门主持召开“全国循环经济研讨会”,与会代表到翔鹭石化公司参观了这一循环经济的典型案例,获得了参观者的好评。

2006年5月福州大学同台湾CIC公司合作,承接泰国TPT石化公司处理量为4000t/a的MAH工程项目。该项目于2006年12月12日开车运行获得成功,生产出合格的醋酸和甲醇。现已通过性能测试。

2008年1月本成果又签约重庆蓬威石化有限公司,承接该公司年处理7200tMAH工程项目。目前正处于安装阶段,预计6月底开车。

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